(1)分度輪卡住了。主要原因是粉末中有鋼球或破碎的鋼型材Ф當物料通過秤體時,一些鐵屑卡在剛性分度輪的間隙中,導致分度輪頻繁夾緊。

 ?。?)下料不穩(wěn)定。為了避免分割輪的鐵塊,磨損的分割輪沒有及時修整,導致刀片與分割輪外殼之間的間隙被沖出,導致下料不穩(wěn)定。

 ?。?)測量不正確。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,經(jīng)常會發(fā)生物料破碎、沖洗和出血。下料不穩(wěn)定會導致螺旋秤的“零點”漂移、皮重故障和計量不正確。因此,每班應對螺旋計量秤進行“零點”校準。

  二、原因分析:

 ?。?)粉末Ф中有鋼球或斷鋼。磨機是球磨機的開路系統(tǒng)。粉末中鐵屑的主要原因是磨機篩板損壞或篩孔磨損。

 ?。?)為了避免分格輪被鐵塊擋住,崗位工人根據(jù)分格輪的磨損情況切割了5mm寬的刀片。分度輪的堵塞確實較少,但材料沖孔和出血的現(xiàn)象更多。

 ?。?)筒倉內(nèi)存在轉爐渣粉硬化現(xiàn)象,格外是在停止研磨后再次開始研磨時,轉爐渣渣粉無法落下,啟動壓縮空氣反吹后容易沖洗和排出物料。具體原因如下:一是分流葉片與殼體間隙過大,不具備氣鎖和材料鎖性能;其次,材料下料路徑是平滑的,材料通過定流螺旋葉片水平向前流動。

  三、改進措施:

 ?。?)與轉爐爐渣粉供應商溝通,在研磨過程中采取措施,定期檢查磨機篩板,及時修理或更換,以免篩板損壞或篩孔磨損變大,磨機定期翻轉料倉,撿起破碎的鋼球和鋼坯,減少粉末中的鐵屑。

 ?。?)更換磨機篩板。原來,在螺旋計量秤入口Ф5mm處的出口Ф3mm處使用傾斜梯形篩板孔,使用一段時間后測量,篩板孔的出口將變?yōu)椐?mm因此,將原來傾斜的梯形篩板孔改為直面Ф3mm長的孔,使用一段時間后進行測量,篩板孔保持在Ф3mmm,減少了>Ф3m的鐵屑含量。

 ?。?)過濾鐵屑。擴容過濾設備應自制安裝在粉末儲存管道前,篩孔為Ф3mm濾網(wǎng)。擴容過濾設備正下方設有帶螺母蓋的排放孔。定期手動打開螺母蓋,放置鐵屑或其他雜物,也可以減少鐵屑的入庫。實踐證明,過濾設備不會影響粉末的儲存時間,表明粉末順利通過濾網(wǎng)。

  (4)在螺旋計量秤分度輪的剛性葉片上增加傳送帶。用80mmФ10mm×30mm的螺栓焊接葉片,用5mm厚的扁鐵作為壓板,將傳送帶固定在剛性葉片上,調整葉片與殼體之間的間隙盡可能小,不影響操作。這樣,分割輪不僅可以鎖住空氣和物料,還可以穿過粉末中的小鐵塊,避免卡住。

螺旋計量秤冒料的技改措施

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